“水力沖孔造穴對(duì)采掘巷道煤層卸壓、消突效果比較明顯——瓦斯抽采量提高了2倍。而消突效果的好轉(zhuǎn),也使掘進(jìn)效率提高了近1倍。”5月17日,言及瓦斯治理新技術(shù)的效果,陽(yáng)煤集團(tuán)寺家莊公司通風(fēng)部部長(zhǎng)助理范毅偉告訴記者。
寺家莊公司是煤與瓦斯突出礦井,瓦斯問題嚴(yán)重制約著生產(chǎn)。如何降伏瓦斯,釋放生產(chǎn)力?一直以來(lái),寺家莊人堅(jiān)持不懈地探索、研究、試驗(yàn)著瓦斯治理新技術(shù)、新工藝。2015年年初,他們引入“以巖保煤”瓦斯治理工藝,但抽采效果差強(qiáng)人意;2016年8月,他們?cè)诓捎?ldquo;以巖保煤”工藝的基礎(chǔ)上,輔以水力沖孔造穴技術(shù),先在北翼輔助運(yùn)輸?shù)壮橄镌囼?yàn)了兩個(gè)月,效果不錯(cuò);2016年10月,他們將水力沖孔造穴技術(shù)推廣試驗(yàn)到15117工作面進(jìn)、回風(fēng)底抽巷。
15117工作面為寺家莊公司首個(gè)底抽巷試驗(yàn)地點(diǎn),底抽巷與順槽水平間距為7米,垂直間距為17米,工作面平均瓦斯含量為11.2立方米/噸。試驗(yàn)中,底抽巷每隔5米布置一組“以巖保煤”鉆孔,每組為9個(gè)鉆孔,分兩列布置,列間距為2.5米,鉆孔終孔間距為5米,預(yù)抽進(jìn)、回風(fēng)巷及巷道輪廓線外15米范圍內(nèi)煤層瓦斯。但為了提高抽采濃度,強(qiáng)化底抽巷鉆孔抽采效果,寺家莊公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,在每組“以巖保煤”鉆孔中間再布置兩個(gè)水力沖孔造穴鉆孔,每個(gè)鉆孔沖出煤量約3噸。
經(jīng)半年多時(shí)間的試驗(yàn),水力沖孔造穴對(duì)采掘巷道煤層卸壓、消突效果明顯:造穴鉆孔的瓦斯?jié)舛仁瞧胀ㄣ@孔的2.7倍,抽采量是普通鉆孔的3倍。15117進(jìn)風(fēng)底抽巷試用水力沖孔造穴技術(shù)后,掘進(jìn)期間的K1值超標(biāo)率降低了10倍。與此同時(shí),掘進(jìn)效率也有所提高,15117進(jìn)風(fēng)巷平均單進(jìn)為7米/天,與15116工作面進(jìn)風(fēng)巷平均單進(jìn)3.7米/天相比,提高了近1倍。
“從試驗(yàn)效果來(lái)看,水力沖孔造穴不僅可以對(duì)煤體起到較好的卸壓作用,還可以提高鉆孔的抽放濃度和抽放量,具有在低透氣性煤層中推廣應(yīng)用的意義。”范毅偉希望,瓦斯治理新技術(shù)可以發(fā)揮更大的作用。(李穎) |